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聚羧酸高性能減水劑在工程應用中常見(jiàn)問(wèn)題探討

[發(fā)布日期]:2019-10-22 11:52:34

01

引言

聚羧酸類(lèi)減水劑以其優(yōu)越的性能和無(wú)污染生產(chǎn),近年來(lái)在國內發(fā)展很快,在高速公路、鐵路等領(lǐng)域得到廣泛的應用。聚羧酸類(lèi)減水劑從分子結構、作用原理和在混凝土中的表現行為與傳統減水劑有很大區別,因此,正確認識和合理使用是推廣聚羧酸減水劑應用的重要環(huán)節。聚羧酸系減水劑具有摻量少、減水率高、保塑性能好、與水泥適應性強、混凝土收縮小等特點(diǎn)。但在聚羧酸系減水劑工程應用過(guò)程中發(fā)現,該減水劑與其他減水劑一樣,也有一定的局限性,其優(yōu)點(diǎn)只是相對的,所以,在生產(chǎn)使用過(guò)程中仍然要通過(guò)試驗檢驗后方可以應用。在工程應用過(guò)程中,常出現以下問(wèn)題,根據實(shí)際情況提出分析解決方案。

02

與水泥適用性

 水泥和膠凝材料成分復雜多變,從吸附—分散機理來(lái)看,不可能找到一種什么都適應的減水劑,聚羧酸減水劑盡管具備比萘系更廣泛的適應性,但仍可能對部分水泥適應性差。這種適應性大多反映在:減水率降低和坍落度損失增加。即使是同一種水泥,球磨到不同細度時(shí),減水劑的作用也會(huì )不同。

現象:某攪拌站用所在地區某P-042.5R水泥,給某工地供應C50混凝土,用的是聚羧酸系高效減水劑,做混凝土配合比時(shí),發(fā)現該水泥用減水劑的摻量比其他水泥稍多,但實(shí)際攪拌時(shí),出廠(chǎng)混凝土拌合物坍落度目測有210mm,到工地往混凝土泵車(chē)中卸料時(shí),卻發(fā)現該車(chē)混凝土已卸不出來(lái),通知廠(chǎng)內送一桶減水劑加入攪拌后,目測坍落度有160mm,基本可以滿(mǎn)足泵送要求,但剛卸過(guò)程中,又出現卸不出來(lái)現象,立即把該車(chē)混凝土返廠(chǎng),加入大量的水及少量的減水劑,才勉強卸出,險些凝固在攪拌車(chē)中。

原因分析:沒(méi)有堅持對每一批水泥在開(kāi)盤(pán)前做與外加劑的適應性試驗。

預防:對每一批水泥在開(kāi)盤(pán)前用施工配合比做一次復配試驗。選擇合適的摻合料, “煤矸石”做摻合料的水泥與聚羧酸系減水劑的適應性差,避免使用。

03

用水量的敏感性

由于采用聚羧酸減水劑后,混凝土的用水量大幅度減少,單方混凝土的用水量大多在130-165kg;水膠比為0.3-0.4,甚至不足0.3。在低用量水情況下,加水量波動(dòng)可能導致坍落度變化很大,引起混凝土拌和物坍落度突然變大、泌水。

現象:某攪拌站用某水泥廠(chǎng)P-032.5R水泥配制C30混凝土,合同要求坍落度到工地為150mm-180mm,混凝土出廠(chǎng)時(shí),實(shí)測坍落度180mm,運送到工地后,被工地測出混凝土坍落度210mm,連續兩車(chē)混凝土被退貨,返回廠(chǎng)內驗證坍落度仍有2l0mm,而且有泌水、分層現象。

原因:該水泥與此減水劑適應性好,減水劑摻量稍大。攪拌時(shí)間不夠,出機時(shí)的混凝土坍落度因攪拌時(shí)間短而表現出的坍落度不是真實(shí)的坍落度。

預防:對聚羧酸系高效減水劑外加劑摻量敏感的水泥,外加劑摻量要適當,計量精度要高。適當延長(cháng)攪拌時(shí)間,即使雙臥軸強制攪拌機,攪拌時(shí)間不應低于40秒,最好在60秒以上。

04

聚羧酸系高效減水劑減水劑摻量偏大,混凝土結構表面氣泡太多

從可泵性和耐久性角度來(lái)看,適當增加引氣性是有利的,許多聚羧酸減水劑引氣性都比較大。聚羧酸系減水劑與萘系減水劑一樣也有一飽和點(diǎn),對于不同品種的水泥、不同的水泥用量,該外加劑在混凝土中的飽和點(diǎn)是不同的。如果外加劑的摻量已接近其飽和點(diǎn),只能用調整混凝土中漿體的數量或用其他方法來(lái)提高混凝土拌和物的流動(dòng)性。

現象:某攪拌站在一段時(shí)間內一直用聚羧酸系減水劑配制混凝土,突然有一天某工地反映,拆模后發(fā)現混凝土表面氣泡太多,感觀(guān)太差。

原因:澆筑混凝土的當天,工地多次反映坍落度小,流動(dòng)性差,混凝土攪拌站試驗室值班人員提高了外加劑的摻量。該工地用的是定型鋼制大模板,澆筑時(shí)一次投料太多,振搗不均勻。

預防:加強與工地溝通,建議一次投料高度、振搗方法嚴格按規范要求操作。通過(guò)調整混凝土中漿體的數量或用其他方法來(lái)提高混凝土拌和物的流動(dòng)性。

05

聚羧酸減水劑超摻,凝結時(shí)間延長(cháng)

現象:混凝土坍落度大,混凝土24小時(shí)才終凝。某工地在結構梁板混凝土澆筑后15小時(shí),向攪拌站反映混凝土有一部分還沒(méi)有凝固,攪拌站派工程師查看,后經(jīng)加溫處理后,24小時(shí)才終凝。

原因:減水劑摻量較大,加上夜間環(huán)境溫度低,混凝土水化反應慢。工地卸貨工人私自往混凝土中加水,混凝土用水量大。

預防:外加劑摻量要適當,計量要精確。提醒工地氣溫變低時(shí),注意保溫養護,而且聚羧酸系外加劑對用水量敏感,不可隨意加水。

06

與萘系減水劑的復配使用

現象:案例一,聚羧酸系減水劑與萘系減水劑配制的混凝土澆筑同一部位,致使剪力墻拆模時(shí)有嚴重粘?,F象某攪拌站在聚羧酸系減水劑試應用期間,與萘系減水劑用不同配合比分別給兩工地提供混凝土,因一工地停電,調度把一車(chē)用聚羧酸系外加劑配制的混凝土調到這個(gè)工地,結果該工地在墻體拆模時(shí)發(fā)現嚴重粘模。案例二,與萘系減水劑配制的混凝土剩料混合,導致混凝土工作性能極差某一生產(chǎn)人員把剩有少量用萘系減水劑配制的混凝土混入用聚羧酸系減水劑配制的混凝土,結果混凝土出廠(chǎng)時(shí)坍落度190mm,送到工地后只有100mm,而且幾乎沒(méi)有流動(dòng)性,振搗時(shí)振動(dòng)棒拔出后較長(cháng)時(shí)間孔洞才能彌合。

1原因:由兩種性質(zhì)不同的外加劑配制的混凝土因凝結時(shí)間不同,收縮量大小不同造成。兩種性質(zhì)不同的外加劑混合后發(fā)生不良反應。

1預防:兩種性質(zhì)不同的外加劑配制的混凝土不能同時(shí)用于同一部位。發(fā)現問(wèn)題后,提前與工地溝通,適當延遲拆模時(shí)間。兩種外加劑一定要嚴格分開(kāi)使用,生產(chǎn)時(shí)最好定站、定車(chē)、定工地。

兩種減水劑混合后配制的混凝土強度極低某攪拌站工人在卸外加劑時(shí),把少量萘系減水劑誤卸入聚羧酸系外加劑中,用混合的外加劑配制的混凝土,不僅外加劑摻量大,而且拌合物流動(dòng)性差,坍落度損失快,但凝結時(shí)間延遲,混凝土試件強度比相同水泥用量的混凝土低30%-50%.

2原因:由兩種性質(zhì)不同的外加劑配制的混凝土因凝結時(shí)間不同,收縮量大小不同造成。

2預防:以目前的技術(shù)條件,兩種外加劑是不能混用的,生產(chǎn)過(guò)程中,要加強管理,標識清楚,杜絕此類(lèi)事故發(fā)生。

07

結 論

聚羧酸減水劑是一種低摻量、高減水率、低坍落度損失的高性能減水劑,隨著(zhù)研究的深入和工程界對它的認識不斷深化,聚羧酸減水劑的應用范圍將不斷擴大。根據以上的案例,聚羧酸系減水劑如果使用不當,也一樣會(huì )造成急凝、緩凝、泌水、分層、強度降低等現象,我們還需要不斷的進(jìn)行試驗總結,避免出現以上問(wèn)題。






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